Und mach die leerfahrtgeschwindigkeit nicht so hoch ( Idle-Speed ) ...
Dann kriegste auch Schrittverluste beim Vektoren lasern.
Ok, das hatte ich noch gar nicht angefasst… noch viel zu lernen es gibt! 😅
Und mach die leerfahrtgeschwindigkeit nicht so hoch ( Idle-Speed ) ...
Dann kriegste auch Schrittverluste beim Vektoren lasern.
Ok, das hatte ich noch gar nicht angefasst… noch viel zu lernen es gibt! 😅
Alles anzeigenErst mal schick für deinen ersten Laser
Aber du wirst bald feststellen, das jedes Gramm Gewicht, was du auf dem laserkopf mit dir rumträgst, deine werte nach unten gehen lässt.
Du erhöhst damit die masse und somit muss deine rampe flacher für die X-Achse.
…
ich selber bin kein Fan von gedruckten Teilen, das muss jeder selber wissen. Für mich ist Metall / Alu einfach fester
Dankeschön, war bis hier schon viel Arbeit und hat echt nerven gekostet!
Ich werde mal schauen was noch an Gewicht eingespart werden kann am Kopf - definitiv wird der als nächstes umgebaut, da die jetztige 3D-Druck-Variante nichts taugt!
Für die Laserpointer gibt es ja auch bezahlbar elegantere Lösungen, die Anbauten am Kopf obsolet machen..
Ansonsten mag ich 3D-Druck sehr - eröffnet viele Möglichkeiten! Hat aber definitiv seine Grenzen!
…
Jetzt ist spielen und Erfahrung sammeln angesagt.
Alleine die letzten Tage hier im Forum haben schon einiges an Erfahrungen gebracht! 🤗
Ich werde nun nach und nach noch diverse Druckteile durch Alu ersetzen und ein paar Verstrebungen einbauen und natürlich deine und Bastlers Tips umsetzen!
Aber erst mal bin ich mega happy für die Unterstützung 😊
Dickes Danke dafür! 😎👍👍
Hui, da ist viel Input reingekommen seid gestern Abend 😅🙈
Alles anzeigenMach mal paar Bilder von dem ganzen Aufbau.... und von der Mechanik und der Elektrik
Das Problem mit der Geschwindigkeit ist ja jetzt vom Tisch?!
Das mit dem "Buffer".... wenn du die Rampe für X hoch nehmen kannst, sollte das auch irgendwann weg sein.
Zum Vergleich, ich hab auf X 4500mm/sek² und step length von 9um....
Edit
Bei der Fräsmaschine hab ich auch 2 Motoren auf Y, gekoppelt über ein Zahnriemen, dass beide Seiten immer synchron laufen.
Das funktioniert einwandfrei.
Hi,
Auf was hast du denn deinen Steppertreiber für X eingestellt?
Zu den Bildern:
Die Elektrik werde ich noch mal komplett auseinander rupfen, da einerseits nicht schön, andererseits nach und nach diverse Ideen dazu gekommen sind, wie es besser und vor allem sicherer geht - da nehm ich mir dann auch nen Elektriker-Kollegen mit dazu!
Die Wellen im Test-Text kommen vom Laserkopf-Halter - der Text ist etwas schräg und der Kopf vibriert bei den kurzen schnellen Richtungswechseln..
Ansonsten sind Ideen und Anregungen willkommen - noch ist kein Gehäuse dran 😅26A24C6D-25D3-45E3-B67D-5D14945C5D9E.jpg
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Alles anzeigen...
Das ist nicht schön, gar keine Frage. Aber es hält sich auch das Gerücht, dass das Mist ist usw usw.
Aber wie man hier sieht, gehen auch 4 kleine Motoren an einem SMT, man muss nur passend verschalten.
https://www.youtube.com/watch?v=0qIw91Zsa6A
Und das war siebentausendmal besser als ein Motor aus einem Russenpanzer !
https://www.youtube.com/watch?v=OUpaiMD3R7k
hehe...
Und wenn alle Stricke reissen, meldest du dich bei mir und ich schick dir eine Übersetzungseinheit für ein paar Euro.
...
...Und wenn du dich mit dem Ruida-Controller auseinandersetzt und die PenUp/PenDown funktion nutzt geht noch viel mehr ...
Das war mein alter Trumpf Chinakarton, damit hatte ich mal angefangen als erste Fertigblechkiste.
https://www.youtube.com/watch?v=QF-cyq8sGWY
Da hab ich nun ja ein bisschen was zum recherchieren
Danke Dir für alles
Ich fasse mal den aktuellen Stand auf:
Laser läuft nun! - Danke Euch mega für die Unterstützung!
Was hat geholfen: Einstellungen zurücksetzten, anstelle 40er Zahnräder auf der Y-Achse 20er eingebaut und ausschließlich die Schrittlänge auf die alten Werte gesetzt. (Klar, die Einstellungen für die Richtungen und Endschalter noch.. aber ansonsten die Geschwindigkeitswerte erst mal auf Default gelassen!)
Riemen etwas lockerer gemacht und die Gleitblöcke gefettet - läuft nun angenehm leicht!
Behoben sind somit beide Probleme zumindest für den Anfang - Schhneiden läuft - wenn auch bei Kreisen recht wackelig* - und der Buffer Fehler ist auch weg!
Was beim Gravieren noch nicht passt, aber mir das Problem sehr schön aufgezeigt hat, ist die Rampe, die Gewindestange hier so schön aufgezeichnet hat - Video dazu kommt im Anschluss...
Beim gravieren eines 20mm breiten Bildes mit 1000 mm/s sieht man schön wie der Kopf links und rechts von der Mitte des eigentlichen Gravierbereichs, noch ca 18 cm Strecke macht bis er die 1000mm/s erreicht hat bzw. wieder abgebremst hat...!
Dazu die Frage - welchen Wert muss ich dazu in welche Richtung anpassen damit das besser wird?
Aktuell habe ich auf der X-Achse
max_Speed 3000
Beschleunigung 10.000 (default)
Andere Werte die da noch einen Einfluss haben?
Beim Schneiden und beim Text habe ich noch ein Wellenmuster - das liegt allerdings - so meine Vermutung - an meinem gedruckten Laserkopf- Halter - diesen werden ich mir aus Alu machen lassen bevor ich da unnötig Energie in die Fehlersuche gebe...
Dieser zwar eigentlich recht stabil, beim genauen hinschauen sieht man aber, dass er etwas schwingt..!
Da am Ende wohl beide Probleme in der gleichen Ursache liegen, verlinke ich hier mal den anderen Post:
RE: DIY- CO2 Laser Geschwindigkeit stimmt nicht bei LightBurn-JobDIY co2 laser - Geschwindigkeit stimmt nicht bei Lightburn-job
Wenn was ist, einfach fragen
Ich bin mir sicher, da werden noch einige Fragen kommen! 😅👍
Moin, auf der Y hab ich einen, da ich gelesen hab dass es zu Problemen führen kann, wenn man zwei verwendet..
Ich bestelle mal noch 2 20-Zahnrädle und probier das aus
Wenn was ist, einfach fragen
Ich bin mir sicher, da werden noch einige Fragen kommen! 😅👍
Den Haltestrom hab ich auf 1/2 gestellt! 😊
Morgen geht’s weiter mit den Tests!
Hat mich schon genug Nerven gekostet heute, die Kiste 😂
Danke
Gleitschienen... meinst du jetzt Linearschienen oder so .. naja.. Gleitschienen halt
Also sowas... [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/o54AAOSw5DNjbxjD/s-l1600.jpg]
- HGR20
Achso....
Irgendeiner in deiner Bekanntschaft hat doch bestimmt ein verhasstes Windows-Laptop mal für ne zwei / drei Stunden da .... bestimmt bestimmt...
Hab mal mein altes NB rausgekramt.. also mit RD-Works waren beide Probleme - Fill / Buffer Space... und Geschwindigkeit immer noch gleich wie zuvor!
Hab im Controller die Werte zurückgesetzt - zumindest das Problem mit der Geschwindigkeit ist nun in RDworks wech... LightBurn kann ich noch nicht sagen - will sich aktuell nicht mehr mit dem Netzwerk verbinden...
Für die Achsen hab ich nur meine alten MaxSpeed und Schrittlängen-Werte eingetragen, die restlichen Beschleunigungswerte beibehalten!
Aaalso, angefangen hat alles mit nem Ender 3 und dem Mini-Diodenlaser-Modul...
War alles zu klein... dann hab ich mir mit 40x20 Alu- V-Profil (Wie bei den 3D-Druckern) einen größeren Rahmen gebaut und nen stärkeren Laser - Laut den Chinesen 40 Watt... ...rein geklatscht...
War nun groß genug und lief auch technisch super, aber für die Größe viel zu langsam...
Long Story short - Die Basis ist der 20x40 Alu-Profilrahmen, erweitert auf ne höhenverstellbare Z-Achse / Arbeitsfläche..
Alle Rahmenteile - ausgenommen zwischenstreben - sind 20x40 Aluprofile.
Anstelle den Rollen habe ich Gleitschienen verbaut.
Stepper: Nema 23 / 2,84 A / 1,9 Nm
Stepper Treiber: DM542 - Aktuell eingestellt auf 2,8 A , Pulse/rev 3200 an X & Y
Netzteil 24V 350W (Meanwell) - Versorgt Steuerung und StepperTreiber
- Hab noch ein 36V- Netzteil welches ich für die Stepper Treiber verwenden könnte.. hab es aber erst mal so probiert, da irgendwie bei allen DIY´die ich gesehen hatte bisher, auch nur das eine 24V verbaut war...
Riemen: 10mm GT2
Antriebsräder: 40 Zähne auf Y und 20 auf X... anders rum wäre wahrscheinlich besser...
Röhre & Netzteil 80W von Vevor - ich weis... habe die Kommentare in anderen Threats gelesen
Aktiver Kühler - CW5200
Gehäuse und Rauchabzug fehlen noch - Will erst mal das Ding mechanisch und elektrisch fertig machen und wenn sicher nichts mehr umgebaut werden muss... kommt der Rest!
Fotos kann ich morgen mal machen - allerdings ist meine Garage aktuell das reinste Chaos...
ok... und was für Motörchen
Momentele - ich schreibe gerade eine etwas längere Antwort auf deine Frage im anderen Thread...!
Direkt angetrieben und kein Getriebe dazwischen ?
Also direkt angetrieben - Motor mit 40er bzw. 20er Zahnrädl druff und 10mm breite GT2 Riemen druff..
Auf X sind es 3000mm/s² und auf Y 1000...
Das sind keine extrem Flächen Rampen....
Aber die Step lenght von 12 und 24.....da sind wirklich grooooosse Mikroschritte eingestellt!!
Oder sehr große Zahnriemen Räder....
Die Zahnriemenräder haben an Y 40 Zähne, an X sind es 20..
Cool, danke dir 😊
Stell rising edge auf wahr
Sind da wirklich 2 Endschalter an jeder Achse?! Also links UND rechts?!
Ja, hab an x & y beidseitig Endschalter verbaut!
Was bewirkt "rising edge" ?
Installiere mal RDworks...
Eventuell hat sich da ein Fehler im Speicher des Controllers eingeschlichen...
Hmm, RDworks gibts nicht für MAC
Das könnte ein Problem sein...