Beiträge von echtnice

    Zum Splittrig sein muss es noch nicht mal verwittert sein. Beim Aushobeln bin ich denke nicht der Einzige , der schon damit Bekanntschaft gemacht hat, die gehen auch schön tief rein.


    Kann also das Statement von Chrilu schon bei "frischer" Schreinerware je nach Faserverlauf bestätigen.




    Gruss Sascha

    So,melde mich mal wieder, habe jetzt einiges an Zeit investiert, habe für die X Achse einen Closed Loop Motor verbaut und für Y erstmal einen normalen nema 23 verbaut.


    Nach einigem rumprobieren, Fehlersuche und Laser fast aus dem Fenster Schmeiss Krisen läuft das Teil jetzt.


    Bin grundlegend sehr happy, ein paar Fragen bleiben aber noch.


    Ich mache im Moment Holzgravuren und meine Parameter weichen recht von dem ab, was ich so inden Foren lese.


    Bin bei Pappelholz Gavur auf 75% und 300mm/sec. Müsste das nicht mit weniger Leistung gehen?


    Beim Schneiden bin ich für 4mm Pappelholz und 3bar Prozessluft bei ca. 20mm/sec. Beim Schneiden bin ich laut analogem Amperemeter bei ca. 20mA bei 75%


    Sind das realistische Werte?


    Gruss Sascha



    P.S. Ohne Eure Hilfe hätte ich das Ding definitv nicht hinbekommen, danke nochmal(-:

    So, bin gerade daran die Halterungen für die Zahnriemen zu montieren, dabei hat sich mir eine Frage gestellt.


    Die Mechanik der Y Achse, ist ca. 2:1 übersetzt, die entsprechende Halterung für die X Achse wäre sogar 3:1. Spricht etwas dagegen, die X Achse direkt zu betreiben, also mit der "kleinen" Riemenscheibe direkt auf der Achse des Nemas, oder wären dort die Schrittverluste zu hoch?



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    Gruss Sascha

    So, kleines Update, Stromversorgung verlegt. War nicht mehr sicher, ob ich den 2. Stepper Treiber per Brücke vom ersten mit Strom versorgen kann und habe daher extra Leitung vom Netzteil gezogen.


    Hab noch ne Frage zur Stromversorgung der Motoren, kann die mit 24 Volt einigermassen betreiben, da z.T. 36 Volt empfohlen wird?


    Mein Netzteil ist von Meanwell(rsp 150-24) mit 150 Watt angegeben.


    Gruss Sascha



    IMG_0087.jpg

    So, Nema 23 Motoren sind bestellt, habe jetzt welche von ACT genommen mit 2.2 NM. Closed loop war mir im Moment zuviel Geld. An der Verkabelung bin ich dran. poste dann ein paar Bilder, wenn ich soweit bin.

    Ich hatte schon viele Schrittmotoren.

    Eine bestimmte Marke kann ich da nicht empfehlen.

    Sie sollten ca. den Strom können, den der Treiber kann, 2 Phasen Anschluss, dein gewünschtes Dreh- bzw Haltemoment können und die mechanischen Daten müssen passen...

    Stepper online zB hat ne große Auswahl.

    Danke Simon, würdest du eher auf NEMA 23 er Grösse gehen oder reichen die 17er? Die ich jetzt dran habe, haben 2A Nennstrom.

    Würde Sie gerne so Aufbauen wie bei den Thunder Maschinen mit zentralem Motor und Stange nach links und rechts.


    Gruss Sascha

    So Projekt ist fortgeschritten, Ruida verbaut, bei Allplast gewesen und ne 60 Watt Röhre plus Netzteil und CW 5000 besorgt. Alles verkabelt mit Schaltern.

    Habe einen Teil der alten Kabel gelassen und es gerade bereut, da ich vermutlich Fehler im System habe und bei dem Wirr Warr eine systematische Suche schwierig ist.


    Im Moment ist das Problem, dass die Steuerung per Lightburn nicht funktioniert und die Motoren irgendwelches Zeug machen, dass ich (noch) nicht verstehe. die X Achse hat nur ein "Haltedrehmoment" und die y Achse dreht anfangs schnell und dann recht langsam und dann garnicht mehr.


    Ich neige eher dazu die 3 Motoren gegen zwei bessere auszutauschen und die Y Achse mit nur einem Motor zentral zu betreiben, dann wäre auch das Problem der Referenzschalter gelöst.


    Kann mir jemand von Euch ne Motor Option empfehlen bei welcher ich die vorhandenen DM 542 T Treiber verwenden könnte?


    Oder würdet ihr das ganze System ( Motor und Treiber) wechseln?


    Ich sehe schon die Steine fliegen wegen der Verkabelung, werde das noch sauber ordnen. :saint:



    Anbei noch ein paar Bilder:


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    So, als erstes würde ich gerne einen Ruida Controller einbauen. Könnt Ihr mir da einen empfehlen?

    Bei dem Gerät sind auf der Y Achse zwei Stepper Motoren verbaut, und auch zwei "Endpunktschalter". Kann das jeder Ruida?


    Gruss Sascha

    Hallo, danke für die Antwort :),



    Ich habe mittlerweile nach K40 Einstellungen gesucht und habe einfach gefundene Werte mal eingetippt. Hat funktioniert, aber bin mich noch am reinfuchsen, was welche Parameter bedeuten, war die letzten 2 Stunden ganz weit weg in der GBRL G Code Welt. Voll der Flash 8).


    Der Controller ist ein MKS S Base, ehrlich gesagt bin ich garnicht sicher, dass das der Originale vom K 40 ist, ich ging davon aus, da die Idee von dem Bausatz ja ist, alle Teile so gut wie möglich zu verwerten.



    Hab mit verschiedenen Parametern gespielt, bis alle Richtungen der Achsen im Betrieb und im Homing gestimmt haben.


    Mir hat sich gerade noch ein Riemen gelöst, da ich Homing auf 500mm/s gestellt habe, war wohl etwas schnell....

    Aber nur gelöst, kann ich wieder einfädeln.



    Die aktuellen Werte sind:



    $0=10

    $1=255

    $2=1

    $3=1

    $4=0

    $5=0

    $6=0

    $10=1

    $11=0.010

    $12=0.002

    $13=0

    $20=0

    $21=0

    $22=1

    $23=3

    $24=50.000

    $25=12000.000

    $26=250

    $27=1.000

    $30=1000

    $31=0

    $32=0

    $33=5000.000

    $34=0.000

    $35=1.000

    $36=100.000

    $100=80.000

    $101=80.000

    $102=160.000

    $103=160.000

    $110=60000.000

    $111=60000.000

    $112=24000.000

    $113=24000.000

    $120=300.000

    $121=300.000

    $122=2500.000

    $123=2500.000

    $130=600.000

    $131=400.000

    $132=50.000

    $133=100.000

    $140=0.600

    $141=0.600

    $142=0.000

    $143=0.000

    ok

    $120=100

    ok

    $121=100



    Gute Nacht, schlaft gut!

    So, hatte ja vor Kurzem gefragt, nach Meinung zum Thema Laser.Hab mir diesen Layzor Bausatz nur mal ankucken wollen

    und dann war er plötzlich in meinem Kofferraum und bezahlt...


    Mir hat der Arbeitsbereich im Verhältnis zur Grösse und die stabile Konstruktion gefallen, noch dazu ist er verhältnismässig leicht.


    Aufgebaut wurde er von einem Flugzeugmechaniker, bezahlt habe ich sehr wenig und bevor ich mit den Einstellungen im G code versucht habe ,

    das Homing zum Laufen zu bekommen, hat er auch funktioniert ....


    Die Ursprungswerte hab ich natürlich nicht mehr.


    Aufgbaut ist das Gerät mit Europrofil und 3mm Alublech. Controller ist der Original vom K 40 verbaut.

    Röhre ist so ein Billigteil von Vevor drin, Netzteil ist ein neues Cloudray.

    Spiegel plus Halterungen sind auch von Cloudray.


    Sind die Schrittmotoren ok oder würdet Ihr die tauschen?


    Überlege auch auf einen RUIDA Controller zu wechseln


    Stelle mal ein paar Bilder ein und die Fehlermeldung, welche er anzeigt.


    Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das in den Einstellungen zu retten ist.


    Hab schon ne ganze Zeit gegoogelt, aber bis jetzt keine Lösung gefunden.



    Gruss Sascha



    P.S. Die sicherheitstechnischen Aspekte sind mir bekannt und ich nutze das Gerät privat.




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