hatte das Problem gefunden.
der schrittmotor war nicht gany festgeschraubt und hat minimal eine bewegung mit gemacht. mein Fehler der beim ganzen ab und dran montieren wohl passiert ist.
Danke fuer die ganzer unterstuetzung,
gruss
hatte das Problem gefunden.
der schrittmotor war nicht gany festgeschraubt und hat minimal eine bewegung mit gemacht. mein Fehler der beim ganzen ab und dran montieren wohl passiert ist.
Danke fuer die ganzer unterstuetzung,
gruss
Alles schon kontrolliert.. Es ist komischerweise immer nur am Anfang wenn ich starte. Ich werde es aber nochmal kontrollieren. Danke schon mal
Ja. Läuft über riemen. Die riemenspannung ist relativ gespannt. Was meinat du mit umkehrspiel?
Sorry.. Läuft mit einem nema motor als y achse über die Software lightburn.
Hier mal Fotos zu meiner unit.
Hallo zusammen,
Ich habe mir eine rotationseinheit gebaut und auch erfolgreich kalibriert. Nur leider wird die schrift oder ein Kreis am. Anfang nicht richtig übernommen. Es sieht so aus, als würde der stepper am Anfang auf der Stelle bleiben. Sieht man bei der Schrift am. Anfang auch.
Vielleicht habt ihr eine Idee woran es liegen könnte.
Okay, er hat mkr gerade erzählt, dass der motor auch nur 4 adern hat. Ist zwar ein stecker für 6 adern aber der motor hat nur 4 adern belegt. (die zwei äußeren und zwei jeweils mittig. Also gehe ich mal davon aus, dass das jeweils mittig getrennt wird.
Okay, danke. Werde ich so weiter geben. Vielen Dank.auf euch ist verlass 👍🏻👍🏻👍🏻
Okay, danke schonmal für die schnelle hilfe.
Vielleicht steh ich mal wieder aufm Schlauch. Aber die belegung kann ich doch eigentlich mit dem. Multimeter rausfinden oder? Oder stell ich mich da grad zu dumm an? Sorry
Guten Morgen,
Ich schreibe im Auftrag von einem Arbeitskollegen der einen Neje Master 2S besitzt. Der Drechselt gerne kullis und hat sich jetzt eine Drehvorrichtung gebastelt mit einem Nema 17.
Soweit so gut. Er hat jetzt den Motor einfach mal angekkemmt. Leider vibriert er nur. Ist ja ein klarer fall, dass die kabelbelegung nicht stimmt. Leider ist am. Original ein 5er jst Stecker verbaut, der gekaufte nema hat aber wie üblich nur 4 adern. Jetzt wollte ich ihm einen 5er jst flach stecker geben, aber da ist ja das problem mit der kabelbelegung. Leider hab ich nirgendwo eine kabelbelegung dafür gefunden.
Vielleicht weiß jemand darüber bescheid.
Vielen Dank schon mal
Gruß Marcell
Oh cool,
danke dafür.
Habe gerade gesehen,dass es für diesen Ruida Controller auch ein Auto Focus Taster gibt.. vielleicht kann man da was kombinieren..
Am liebsten natürlich rauf runter per Hand..und dann auto focus über ruida.. aber das sind Träume..:D
achja.. hab nur Handbetrieb.. kein Motor bisher.
muss aber auch sagen,dass die Stangen recht gut laufen..also leichtgängig sind. außer an einer stelle geht es mal was schwerer.
Hallo zusammen,
Ich habe mittlerweile einen K50 Laser und würde jetzt gerne meine Z-Achse per 2 Taster (auf und ab) bewegen können.
Am besten natürlich noch mit einem Regler um die Geschwindigkeit anzupassen..
Hat sowas jemand schon realisiert, oder vielleicht eine andere Idee ?
Ich habe einen Ruida Controller, der auch eine Z-Achse ansteuern könnte, aber da muss man immer mehre tasten drücken damit man da hin kommt.
Ich würde gerne sowas vielleicht einfach mit einem Arduino hinbekommen.
Danke
Gruß
Jap, den link habe ich auch bei frickler gefunden.
Danke trotzdem. Wenn bei mir alles läuft. Werde ich mal. Bilder posten.
Ja, werde auch wahrscheinlich meinen k40 vergrößern bzw. Die Trennwand entfernen. Danke vielmals.
Gruß Marcell
soo.. für die geschichtsbücher.. ich hab es..
$5 war invertiert..
By default, the limit pins are held normally-high with the Arduino's internal pull-up resistor. When a limit pin is low, Grbl interprets this as triggered. For the opposite behavior, just invert the limit pins by typing $5=1
. Disable with $5=0
. You may need a power cycle to load the change.
NOTE: For more advanced usage, the internal pull-up resistor on the limit pins may be disabled in config.h.
dazu fuhr homing genau in die falsche richtung..
das war auch der grund warum $27 genau in die richtung fuhr die ich wollte.....vielen dank..
nochmal für die firmware.. mit der alten firmware hat es nicht funktioniert..( was ein kampf ):D
ja..dachte ich auch erst... aber mehr als 100 will er nicht.. und in gbrl steht das hier :
To play nice with the hard limits feature, where homing can share the same limit switches, the homing cycle will move off all of the limit switches by this pull-off travel after it completes. In other words, it helps to prevent accidental triggering of the hard limit after a homing cycle. Make sure this value is large enough to clear the limit switch. If not, Grbl will throw an alarm error for failing to clear it.
also eigentlich nur wenn endschalter ausgelöst wurde..um in davon wieder runterzufahren..
aber ich raff es nicht mehr
sorry..hatte neue endschalter bestellt weil ich dachte es würde daran liegen.. naja.. hab gbrl 1.1h drüber geflasht.. und siehe da.. dank dir.. homing funktioniert... aber nur gefühlt 2 cm und dann bleibt er einfach stehen.. obwohl kein endschalter betätigt wurde.. hab nach einem parameter gesucht..der das begrenzt ..aber nichts gefunden
dann ist mir aber nochwas aufgefallen.. $27.. ist ja eigentlich dafür da, wenn endschalter betätigt...diesen wieder zu lösen...
wenn ich aber $27 erhöhe auf 100..dann fährt er weiter als vorher.. gefühlt 10cm weit
Sorry. Hast du zufällig ein link?
ALARM:8
Referenzfahrt fehlgeschlagen. Der Zyklus konnte den Endschalter beim Abziehen nicht löschen. Versuchen Sie, die Abzieheinstellung zu erhöhen, oder überprüfen Sie die Verkabelung.
ok
Grbl 1.1g ['$' for help]
[MSG:Check Limits]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
[MSG:Caution: Unlocked]
ok
ich versteh es nicht
Ja, die musste ich invertieren. Sonst lief sie in die falsche Richtung.
Stelle aber auf jedenfall nachher mal $23 auf 6.. Vielleicht bringt es ja was.
Was meinst du mit jede achse einstellen? Endschalter? Vielleicht hab ich ja was übersehen.
Danke
Also liegt doch der fehler am board oder anderes Board?