DIY- CO2 Laser Geschwindigkeit stimmt nicht bei LightBurn-Job

  • Hallo zusammen,


    nachdem ich meinen Laser erfolgreich ausrichten konnte habe ich nun ein paar komische Probleme...


    Zur besseren Übersicht habe ich diese in eigene Threads aufgeteilt!



    Settings: (Lightburn)

    Formen: Quadrat & Kreis

    Länge/ Breite bzw. Durchmesser: je 10 cm.

    Typ: Linie

    Geschwindigkeit: 1000 mm/s

    Power: 40%


    Wird die Vorschau in LightBurn laufen lassen, sieht alles aus wie es soll, Geschwindigkeit passt.

    Starte ich den Job aber - egal ob direkt aus LB heraus oder per Upload auf den Controller, habe ich diesen Fehler:


    Der Laser bewegt sich seeeehr langsam - vielleicht mit 0.1 mm/s wenn überhaupt...

    --> Hier wird im Controller Display der in LB eingestellte Wert (1000mm/s) angezeigt...!


    Sowohl die tatsächliche Bewegung als auch die Darstellung im Controller Display sind elends langsam - von den Abmessungen scheint es zu passen - auch im Display bewegt sich der Marker nur unmerklich... (Aber bewegt sich...) - Geschwindigkeit wird im Contr. Display wie in LB eingestellt mit 1000mm/s angezeigt.


    Wenn ich direkt über den Controller verfahre (Selbe Geschwindigkeit - 1000mm/s) - dann siehts gut aus - Bewegungen sind so schnell, wie erwartet und Strecke passt auch.


    Ich habe mal noch die Ruida-Settings mit angehängt.. sind noch nicht final, aber zumindest im "Handlauf" funktionell!



    Hat jemand eine Idee..?


    Danke vorab und liebe Grüße

    Paul

    Dateien

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    Infos zu meinem Setup

    Marke: DIY CO2 80 Watt

    Arbeitsfläche: 800 x 500 x 200 (X/Y/Z)

    Controller: Ruida RDC 6445 S

    Wasserkühlung: Aktiv / CW-5200

    Lasersoftware: LightBurn

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  • Mach mal vom Bildschirm ein Foto, was bei X und Y an Geschwindigkeit, Beschleunigung usw drin steht....

    Die Kalibrierung der Wege passt?! 150mm sind auch wirklich 150mm, auf beiden Achsen?!

    Gruß Simon

  • Moin,

    ich werde mal später ein Foto machen!
    Kalibrierung passt soweit auf einen mm genau - Feineinstellung wollte ich mit gelasertem Quadrat machen...


    Grüße

    Paul

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    Wasserkühlung: Aktiv / CW-5200

    Lasersoftware: LightBurn

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  • Hi Tube,

    bei geringerer Geschwindigkeit sieht das Verhalten genau so aus!

    Hab die Stepperdriver noch mal anders eingestellt - auf 3200 Pulse/rev - danach die Achsen frisch kalibriert und erneut getestet.. leider immer noch das gleiche Verhalten..! ;(


    Grüße Paul

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  • Mach mal vom Bildschirm ein Foto, was bei X und Y an Geschwindigkeit, Beschleunigung usw drin steht....

    Die Kalibrierung der Wege passt?! 150mm sind auch wirklich 150mm, auf beiden Achsen?!

    Mist, das hab ich vergessen… hole ich morgen nach! 😋

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  • Mach mal vom Bildschirm ein Foto, was bei X und Y an Geschwindigkeit, Beschleunigung usw drin steht....

    Die Kalibrierung der Wege passt?! 150mm sind auch wirklich 150mm, auf beiden Achsen?!

    Bildschirmfoto 2023-08-26 um 19.23.45.png

    Hi Bastler,


    da wären mal meine Settings für x & y- Achsen - habe diese nochmals etwas angepasst, da ich noch Schritte auf der y-Achse verloren habe..
    Problem von oben ist nach wie vor da...!


    Grüße

    Paul

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    Lasersoftware: LightBurn

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  • Installiere mal RDworks...


    Eventuell hat sich da ein Fehler im Speicher des Controllers eingeschlichen...

    Gruß

    Michael


    Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. Vom Pfuschen nie.

    Johann Wolfgang von Goethe

  • Installiere mal RDworks...


    Eventuell hat sich da ein Fehler im Speicher des Controllers eingeschlichen...

    Hmm, RDworks gibts nicht für MAC :(

    Das könnte ein Problem sein...

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    Wasserkühlung: Aktiv / CW-5200

    Lasersoftware: LightBurn

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  • Stell rising edge auf wahr


    Sind da wirklich 2 Endschalter an jeder Achse?! Also links UND rechts?!

    Ja, hab an x & y beidseitig Endschalter verbaut!


    Was bewirkt "rising edge" ?

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  • Hmm, RDworks gibts nicht für MAC :(

    Das könnte ein Problem sein...

    Achso....


    Irgendeiner in deiner Bekanntschaft hat doch bestimmt ein verhasstes Windows-Laptop mal für ne zwei / drei Stunden da .... bestimmt bestimmt... :)

    Gruß

    Michael


    Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. Vom Pfuschen nie.

    Johann Wolfgang von Goethe

  • Ja, hab an x & y beidseitig Endschalter verbaut!

    Eigentlich unnötig.


    Erstens kennt der Controller deine Plattformgröße und kann somit errechnen, ob der da überhaupt gegenstößt ( das ist deine Fehlermeldung in deinem anderen Thema gerade, nur der Text der fehlermeldung ist aus dem chinesischen ins englische mehr als bescheiden übersetzt )


    Zweitens, kommt es aufgrund Affenrtiger Geschwindigkeiten zu Schrittverlusten und der Controller verliert die Information, wo sich gerade der Laserkopf befindet, knallt der eh gegen den Rahmen. So schnell schaltet auch der Controller nicht weg.


    Zumal ich sogar meine ( ist aber nur eine Vermutung so ins dunkle ), das wärend des Jobablaufs eh die endschalter nicht abgefragt werden. Kann man aber schnell raustesten. Einfach wärend eines gemütlichen Jobs den Endschalter betätigen.

    Gruß

    Michael


    Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. Vom Pfuschen nie.

    Johann Wolfgang von Goethe

  • Paul...


    du hast ja einen Selbstbau-Laser...


    Finde ich auch erst mal cool :)


    Aber Jetzt mal Butter bei die Fische, sonst können wir dir schlecht helfen...


    Was hast du für Motoren verbaut

    Was für Profile

    Was für Riemen

    Was für Schrittmotortreiber

    Was für netzteile


    Hast du dir so einen Diodenframe in größerer Fläche gebaut, so mit 20x20mm Profile oder wie ?


    Hast du das mit Linearschienen gelöst oder diese Rollenversion



    Zeich ma :lupe:



    :)

    Gruß

    Michael


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    Johann Wolfgang von Goethe

  • Aaalso, angefangen hat alles mit nem Ender 3 und dem Mini-Diodenlaser-Modul...

    War alles zu klein... dann hab ich mir mit 40x20 Alu- V-Profil (Wie bei den 3D-Druckern) einen größeren Rahmen gebaut und nen stärkeren Laser - Laut den Chinesen 40 Watt... :funny-: ...rein geklatscht...

    War nun groß genug und lief auch technisch super, aber für die Größe viel zu langsam...


    Long Story short - Die Basis ist der 20x40 Alu-Profilrahmen, erweitert auf ne höhenverstellbare Z-Achse / Arbeitsfläche..


    Alle Rahmenteile - ausgenommen zwischenstreben - sind 20x40 Aluprofile.

    Anstelle den Rollen habe ich Gleitschienen verbaut.


    Stepper: Nema 23 / 2,84 A / 1,9 Nm

    Stepper Treiber: DM542 - Aktuell eingestellt auf 2,8 A , Pulse/rev 3200 an X & Y


    Netzteil 24V 350W (Meanwell) - Versorgt Steuerung und StepperTreiber

    - Hab noch ein 36V- Netzteil welches ich für die Stepper Treiber verwenden könnte.. hab es aber erst mal so probiert, da irgendwie bei allen DIY´die ich gesehen hatte bisher, auch nur das eine 24V verbaut war...


    Riemen: 10mm GT2

    Antriebsräder: 40 Zähne auf Y und 20 auf X... anders rum wäre wahrscheinlich besser... :/


    Röhre & Netzteil 80W von Vevor - ich weis... habe die Kommentare in anderen Threats gelesen ;)

    Aktiver Kühler - CW5200


    Gehäuse und Rauchabzug fehlen noch - Will erst mal das Ding mechanisch und elektrisch fertig machen und wenn sicher nichts mehr umgebaut werden muss... kommt der Rest!

    Fotos kann ich morgen mal machen - allerdings ist meine Garage aktuell das reinste Chaos... :D

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  • Danke :)


    Gleitschienen... meinst du jetzt Linearschienen oder so .. naja.. Gleitschienen halt

    Gruß

    Michael


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    Johann Wolfgang von Goethe

  • Achso....


    Irgendeiner in deiner Bekanntschaft hat doch bestimmt ein verhasstes Windows-Laptop mal für ne zwei / drei Stunden da .... bestimmt bestimmt... :)

    Hab mal mein altes NB rausgekramt.. also mit RD-Works waren beide Probleme - Fill / Buffer Space... und Geschwindigkeit immer noch gleich wie zuvor!

    Hab im Controller die Werte zurückgesetzt - zumindest das Problem mit der Geschwindigkeit ist nun in RDworks wech... LightBurn kann ich noch nicht sagen - will sich aktuell nicht mehr mit dem Netzwerk verbinden... :heul:


    Für die Achsen hab ich nur meine alten MaxSpeed und Schrittlängen-Werte eingetragen, die restlichen Beschleunigungswerte beibehalten!

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    Lasersoftware: LightBurn

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  • Danke :)


    Gleitschienen... meinst du jetzt Linearschienen oder so .. naja.. Gleitschienen halt

    Also sowas... [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/o54AAOSw5DNjbxjD/s-l1600.jpg]

    - HGR20

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  • Also schon mal ein problem weniger...


    Also... je schneller du den Schritter drehen lässt, umso mehr sinkt das Drehmoment.


    Also kommt es jetzt noch drauf an, raus zu finden, wie gut beide achsen fahren.



    Bei den Schrittmotoren ist es so, das die nur den halben Strom als Haltestrom bekommen sollten, wenn du das am treiber per schalter so eingestellt hast.


    Die Motoren dürfen ruhig etwas über handwarm werden, aber nicht heiß. Werden stepper heiß, geht wieder das Drehmoment nach unten. Also kannst du mal schauen wie Warm deine stepper im Haltestrom werden und wie warm beim drehen.


    Dementsprechend kannst du den Strom anpassen. Dadurch das die immer nur einen kurzen Impuls kriegen, braucht man auch nicht das wilde Flattern kriegen...

    Gruß

    Michael


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