So, gerade gelandet....erster Test....keine Reaktion : )
Wie auch, der ist Dumm und kann nichts!
Nachher kann er alles und lacht über die Dummen!
MfG Stephan
So, gerade gelandet....erster Test....keine Reaktion : )
Wie auch, der ist Dumm und kann nichts!
Nachher kann er alles und lacht über die Dummen!
MfG Stephan
Stephan, wie erzeugst du denn mit den MKS Servosteppern Schrittverluste?
Hast du die encoder abgeklemmt?
Der zeigt an wieviel er ins minus/plus geht
Je Umdrehung wäre 360 und zeigt an 359,99 mal 360 mal 359,99
Okay, ich reiche nochmal das video nach. Ich würde sagen ich habe schrittverluste in der y achse.. (siehe luftballons)
Dazu poste ich mal meine Einstellung. Vielleicht liegt da ja der hund begraben.
Und bitte nicht schimpfen 😣
Danke,
Gruß Marcell
Das klingt ja GRAUSAM!
Bist du sicher das du die Motorströme an den Treibern richtig eingestellt hast?
Die laufen ja als führen sie über Schotter....
noch dazu ist die Geschwindigkeit schon heftig
Im Autoforum haben wir bei sowas immer geschrieben :
Klingt wie ein Sack voll Schrauben
Klingt wie ein Sack voll Schrauben
Passt auch bei Moppeds...
Ja, das Gefühl hab ich auch. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was ihr so für Geschwindigkeit fahrt?
12m Pro minute für x und y sowie 1.2m/s² Beschleunigung sind für das Ding viel zu viel
Stephan hat hier schon des öfteren vertretbare grbl Einstellungen gepostet. Schau mal in die Suche.
Warum 12000mm/min??
Wenn etwas bearbeitet wird, fährst mit...??? 100mm/min?
Beschleunigung runter, max speed runter, testen....
Okay, ich reiche nochmal das video nach. Ich würde sagen ich habe schrittverluste in der y achse.. (siehe luftballons)
kann das sein das deine Riehmen zu straff sind?
Gruß Mirko
Riemen zu staff....kann sein.
Geschwindigkeit von 12.000 mm / min viel zu viel.
Das braucht kein Mensch mit solch einem Gerät und das Gerät dies auch nicht schafft.
Nicht mit den verbauten Treibern, nicht mit TMC 2208 oder 2209 oder 2160...never ever!
Stolperstein sind Deine Motörchen die da jetzt sowas von an der Kotzgrenze laufen...
Ein guter Wert hier wären ca. 1000 mm / min und glaubt mir, mehr bringt nicht mehr.
MfG Stephan
Okay, ich werde gleich mal den riemen lockern und die Einstellungen umstellen.
Hier mal ein video wo ich noch die original karte von vigotec gefahren bin. Da hab ich die werte nämlich her gehabt. Da sah es nämlich auch flüssiger aus.
Danke schonmal
Gruß Marcell
Hier sind die Einstellungen die Standardmäßig eingestellt waren.
Okay, ich werde gleich mal den riemen lockern
ganz normal mit zwei Finger straff ziehen....weiß nicht wie breit deine sind aber die Schmalen mögen es nicht mit schmackes straff gezogen zu werden. Für mich hat sich das erste Video so angehört als ob der Riemen mit Zahnrad nicht übereinstimmt.
Da ist immer noch 1200 in Acellerated und viel zu hoch!
Da stellt man maximal. 50 ein!!!!
Ich hab das jetzt ca. 100 mal geschrieben, steht auch in der Anleitung von GRBL und egal was andere da einstellen....maximal 50!
Da darf man später gern rumspielen aber bei diesen Werten muss sich das böse anhören!
Basta : )
Okay, ich verstehe das ja.. Aber ich kann mir manche Sachen einfach nicht erklären.
Hoffe ihr könnt mir das erklären.
Riemen habe ich minimal gelockert. Minimal besser geworden.
Dann hab ich mir gedacht..komm schließe nochmal das vigo tec board an und schaue was die motoren dann für Geräusche machen.
Okay.. Einstellungen in vigo works sind diese hier.. Foto
Vigo board mit einstellungen s
Jaaa. Ich weiß.. Viel zu hoch..
Aber seht euch den ersten link an
Dann hab ich das ganze zurück gebaut auf das makerboard. Wohl gemerkt die gleichen Einstellungen wie auf Foto eins.
Im zweiten link ist mir noch was aufgefallen.
Wenn ich den testshot in LB starte und dann verfahre.. Schaut euch mal an was der laser macht. Laserstärke steht auf 1% und er brennt auch schon was ins holz..
Also ich verstehe es nicht.
Also die hardware wie zu straff oder kugelager würde ich ja ausschließen,da er ja wirklich leise und flüssig läuft wie ich finde
Woran kann das liegen?
Danke Gruß Marcell
Das hört man doch im zweiten Video....Dein Zahnriemen flippert und dies nur wenn Du auf der langen Achse verfährst!
Die Achse oben drauf läuft halbwegs.
Geh nicht davon aus was VigoTec da macht, grausam.
Wenn Du das DLC dran hast nimmst Du die Einstellungen von mir!
Nimm einfach mal nur so....LaserGRBL und stell dort alles ein in GRBL.
Dann freund Dich bitte damit an Dir mal TMC 2208 zu besorgen, die werden Dich ganz weit nach vorne bringen!
Da den Strom auf 1.1 V und gut ist.
Alles viel zu kompliziert....LaserGRBL zum einstellen und das ganze nicht um Rekorde zu brechen.
Komm von dem VigoTec Kram weg der ist Müll, egal was Du da machst.
Wenn da wirklich ein DLC baumelt und alles richtig angeschlossen ist dann bitte auch einen halbwegs gescheiten Treiber und nicht so Müllzeug.
Es hat seinen Grund warum alles umbaut in 3D-Druckbereich....Ruhe, sanfter Lauf, einfache Einstellungen.
Und lass den Gedanken etwas auf UART oder sensorless homing umzustellen.
Du willst einen Stepper bewegen und nicht mit Pimmelei den Tag verbringen.....leider schwirren solche Dinge immer wieder in Köpfen rum.
Nein, der soll einfach nur etwas in Bewegung bringen!
Machen alle meine Treiber, alle meine Controller und da der eine oder andere etwas besser...aber alle machen das gleiche, sie funktionieren.
Nein, es bringt Dich hier nicht weiter auf TMC 2209 zu wechseln oder andere Treiber.....der 2208 ist dafür das Optimum und unverwüstlich.
So einfach kann das sein : )
MfG Stephan